projekte:babycube:21_-_babycube_-linkes_seitenteil
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
projekte:babycube:21_-_babycube_-linkes_seitenteil [2023/09/18 15:45] – removed - external edit (Unknown date) 127.0.0.1 | projekte:babycube:21_-_babycube_-linkes_seitenteil [2023/10/20 09:25] (current) – external edit 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Line 1: | Line 1: | ||
+ | ====== BabyCube - linkes Seitenteil ====== | ||
+ | ===== Inhalt ===== | ||
+ | Teil 6 der BabyCube Baudoku. In diesem Video zeige ich den Aufbau des linken Seitenteils. | ||
+ | |||
+ | ===== YouTube Video #21 ===== | ||
+ | {{youtube> | ||
+ | |||
+ | \\ | ||
+ | ===== Anleitung ===== | ||
+ | basierend auf https:// | ||
+ | |||
+ | ==== Teile ==== | ||
+ | ^ Anzahl | ||
+ | | 1 | Bolt M3 buttonhead x 10mm | | | | ||
+ | | 2 | Wire black 12SWG, length 100mm | ||
+ | | 2 | Wire red 12SWG, length 100mm | ||
+ | | 1 | XT60 Connector Female | ||
+ | | 1 | XT60 Connector Female - not shown | | | | ||
+ | | 1 | XT60 Connector Male | | | | ||
+ | | 1 | XT60 Connector Male - not shown | | | | ||
+ | | 4 | Bolt M3 buttonhead x 12mm | | | | ||
+ | | 2 | Bolt M3 countersunk x 12mm | ||
+ | | 2 | Bolt M3 countersunk x 16mm | ||
+ | | 1 | Bolt M3 countersunk x 35mm | ||
+ | | 1 | Cork damper NEMA 14 | | | | ||
+ | | 2 | Pulley GT2 idler 16 teeth | | | | ||
+ | | 1 | Pulley GT2UM 20 teeth | | | | ||
+ | | 1 | Rocker Switch PRASA1-16F-BB0BW | ||
+ | | 1 | Stepper motor NEMA14 x 36mm | | | | ||
+ | | 1 | Stepper motor cable, 400mm | ||
+ | | 6 | Washer M3 | | | | ||
+ | | 4 | Ziptie 2.5mm x 100mm min length | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==== Druckteile ==== | ||
+ | * 1 x Switch_Shroud.stl | ||
+ | * 1 x Switch_Shroud_Clamp.stl | ||
+ | * 1 x Left_Face.stl | ||
+ | |||
+ | ==== Aufbau ==== | ||
+ | {{youtube: | ||
+ | |||
+ | * Eine Buchse und einen Stecker verkabeln. | ||
+ | * Die Masse wird einfach durchgeschliffen | ||
+ | * + wird geschaltet | ||
+ | * Die beiden Teile in das Gehäuse einsetzen und mit dem kleinen Block sichern. | ||
+ | * Anmerkung: Der Stecker saß bei mir etwas locker. Ich habe ihn mit einem kleinen Reststück Platine fixiert. | ||
+ | |||
+ | {{youtube: | ||
+ | |||
+ | * Pulleys anbringen | ||
+ | * Schalter einsetzen, verlöten und Gehäuse verschrauben | ||
+ | * Den NEMA 14 Schrittmotor mit Korkdämpfer anschrauben | ||
+ | * Das Pulley auf den Motor schrauben | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ===== Ergebnis ===== | ||
+ | {{youtube: | ||
+ | ===== Spenden ===== | ||
+ | Wer meinen Kanal und meine Arbeit unterstützen möchte, kann das über folgenden Paypal Link: \\ | ||
+ | https:// |